各部门、车间持续深入开展节能降耗,通过加强工艺设备的精细化管控,拓宽降本增效工作思路,努力实现生产效益最大化。
聚丙烯装置加强细节管控降低成本
渣裂溶脱车间聚丙烯装置积极发动各班组职工排查装置运行情况,对各项操作进行讨论研究,积极采取精细管控措施,降低了生产加工成本。
调整包装线操作
一是发挥电机变频优势,在确保装置工艺稳定运行的前提下,精准控制各变频开度,降低了用电消耗;二是根据峰谷用电时段标准,科学调整设备间断启停周期,调整后,日均减少电费805元左右;三是在保证包装量符合要求的前提下,进一步优化了包装环节操作,每卷膜可多包18袋,减少了包装袋损耗。
异辛烷车间优化操作大幅降低能耗
异辛烷车间从优化工艺参数、调整现场操作、改造工艺流程三方面发力,实现装置高效运行。
讨论制定工艺优化方案
车间干部职工通过加强工艺参数控制,精细调控WSA装置设备温度、压力等,有效降低了多台设备变频消耗,蒸汽及循环水用量也大幅下降,经初步核算,日降低费用近7000元。结合当前生产加工实际情况,经仔细核算后,停用了部分机泵、电加热器,调整了VOCs稀释风机变频,月可节省电费45000多元。
车间还组织对两个工艺流程进行了优化,通过改造异辛烷装置冷凝水流程,实现每月降低电费3200多元,重油厂区净化水输送流程优化后,每天节省蒸汽32吨。
维修联合车间精打细算变废为宝
维修联合车间利用班前班后会,强化职工节能降耗思想教育,引导职工树立节约理念,立足工作实际,从小事做起,用实际行动践行节能降耗。
修复旧阀门
通过将废旧的配件、材料进行筛选、分类,凡是有利用价值的物资全部“物尽其用”,进一步提高了材料回收利用率。6月份以来,利旧钢材2426米,利旧螺栓5600套,弯头506个,旧铝皮1736平方,旧铁板30平方,大小头34个,修复旧阀门368个,机泵检修修复利旧机封86套,修复转子、泵轴3套,压缩机气阀10个,换热器检修利旧封头垫片120片,自制找漏工装4套,节省维修费用约45万元。
质检部优化工作流程降低仪器使用费用
质检部通过优化分析流程与设备使用,努力降低每一项化验费用,推动节能降耗工作落地见效。
调整化验分析频次
一是优化分析项目频次,降低设备能耗。质检部与生产车间对接异构油相关分析情况,共同探讨确定需要重点管控的关键项目,在此基础上对密度、馏程等分析项的频次进行优化,每周减少了14个分析项,降低了分析设备的运行能耗。
二是优化化验设备使用,减少耗材损耗。通过对化验分析设备使用情况开展全面排查,优化了耶拿紫外硫设备开机时间,大幅减少了耗材损耗。
深挖内潜,降本增效,各部门车间正在通过持续加强细节化管控,努力降低各项成本、费用,节省每一分支出,为生产经营向好发展尽心竭力。